據酒鋼消息,連續三年,經過潛心的市場拓展和產能攻關,酒鋼宏興股份不銹鋼分公司中厚板生產迎來歷史發展最好時期,產量屢破紀錄,優質產品成功打入核電行業,并參與中海油海南精細化工項目、恒力石化長興島項目等重點工程項目建設,以強勁勢頭助力企業高質量發展。


 據介紹,過去,該公司的不銹鋼中厚板產量一年也只有三四萬噸,今年以來中厚板月產量多次突破1萬噸大關,創造了不銹鋼中厚板投產以來的最好紀錄。


該公司中厚板酸洗線自2014年投產以來,受市場拓展和產品品質、物流等制約因素影響,產能一直未能充分發揮。集團公司“提質增效,轉型升級”攻堅行動開展以來,該公司積極響應,于2019年組織開展中厚板系列產品的市場拓展和產能攻關。“以市場為導向,及時準確把控每一波段的行情,有效調整經營策略;以效益為主導,認真分析自身優勢,合理制定生產經營計劃。”該公司按照這一方向,以日保周、周保月、月促年的生產組織方式進行挖潛攻關,及時查缺補漏進行糾偏,制定措施緊盯計劃兌現,促進指標不斷進步。同時,該公司以效益優先、產能提升為主旨,督促經營計劃、生產組織及銷售同步發力,促使產品快進快出,及時跟進市場行情,發揮最大產品效益優勢。


 在產能攻關方面,針對中厚板原料、切割效率等限制軋制的一系列問題,該司結合生產實際,梳理阻礙生產的瓶頸環節,通過在板坯庫新上一條板坯過跨線,以及最大化發揮人員能動性優勢,促進產能不斷提升。此外,通過退火工藝改進與優化鋼板入爐次序等措施,大幅度提升了退火效率。技術攻關取得進步的同時,該公司還面臨制約中厚板穩定生產的另一瓶頸問題——物流運輸。以前,中厚板酸洗原料回倒主要依靠火車,倒運效率低下,導致產線生產不飽和、退火節奏降低,制約了產能釋放。針對這一問題,生產調度部反復試驗論證,最終決定采用汽車短倒的運輸方式進行酸洗原料回倒。這樣酸洗原料從中板下線后回倒到不銹鋼庫房,最快3個小時,一個輥役酸洗原料可在4天內倒運完畢,倒運效率提升300%以上,為退火爐穩定連續滿負荷生產提供了穩定的支撐。


 通過一系列措施的實施,截至10月末,在中厚板酸洗停機項修50天的情況下,產量同比增加6000噸,且今年兩次突破月產10000噸,實現單月10587噸最高歷史紀錄。不僅如此,中厚板產品廣泛參與到中核404、四川夾江、太平嶺、徐大堡、福建漳州等核電項目,同時積極參與中海油海南精細化工項目、恒力石化長興島項目等重點工程項目,實現產需兩旺,進一步推進企業在激烈的市場競爭中“提質增效、轉型升級”發展。